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太阳成集团tyc138荣光 | 2016年9月 ,富余煤气突围战:一场节能降碳的创新攻坚

2025-09-25 09:40

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今天我们将为您讲述景德镇市焦化能源有限公司通过技术创新 ,破解富余煤气消化瓶颈的故事 。

2016年9月23日 ,景德镇市开门子陶瓷化工有限公司(现更名景德镇市焦化能源有限公司)厂区内涌动着一股澎湃的热流 ,随着“3、2、1”的倒计时结束 ,轰鸣的汽轮机如同强劲的心脏 ,将昔日炼焦产生的富余煤气转化为汩汩电流 ,标志着企业在绿色可持续发展之路上迈出了关键一步 。

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困局:绿色发展的“煤气瓶颈”

时针回拨至2015年 ,景焦能源正遭遇前所未有的发展瓶颈 。彼时 ,景德镇市区天然气置换工程加速推进 ,叠加陶瓷市场持续低迷 ,企业煤气用户用量不断下滑 。作为焦化企业的“副产品” ,焦炉煤气本是宝贵的能源资源 ,却因消纳渠道萎缩 ,陷入“无处可去”的困境 。同时随着环?己搜沽Φ某中忧 ,一场技术突围战已箭在弦上 。

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破局:创新方案的“关键一跃”

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面对困局 ,2015年年末 ,公司技术团队先后奔赴中日联、首钢设计院等行业标杆企业取经问道 ,经过焦化板块技术相关人员多方面调研和讨论 ,最终凝练出“富余煤气产蒸汽并入干熄焦”的创新突围方案 。

这一方案的创新点在于构建“煤气-蒸汽-电力”的全链条循环体系:

新增燃气锅炉:在1#干熄焦附近新建一台20t/h燃气锅炉 ,利用富余煤气产生中温中压蒸汽 ,直接并入1#干熄焦系统 ,推动汽轮机满负荷发电;

技改二期项目:同步对在建的燃气发电二期项目进行技术升级 ,提升煤气转化效率 。

通过这一设计 ,富余煤气可以得到充分利用:一方面 ,发电可满足企业部分自用需求 ,降低外购电力成本;另一方面 ,年发电量预计新增3000万度 ,显著提升经济效益 。

攻坚:“白+黑”作战模式下的精准施工

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方案很快获得集团董事会立项支持 ,2016年春节后 ,由北京首钢国际工程技术有限公司担纲设计的技改项目正式启动 ,一场“与时间赛跑”的攻坚战全面展开 。

2016年3月 ,春风乍暖 ,项目土建工程破土动工 ,公司技术部和热电厂立即启动“白+黑”的作战模式 ,推进技改实施 。由于干熄焦系统对蒸汽参数、设备对接精度要求极高 ,因此 ,项目团队驻场实地丈量 ,确保每一个数据都经过严格精确的计算;对超危大工程实行“一项一案” ,每项施工方案均经专家评审后实施 。凭借扎实的技术储备和严谨的施工管理 ,项目实现安全“零事故” ,设备安装精度全部达标 。

成效:环保与经济的“双丰收”

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功夫不负有心人 ,两项工程于2016年9月先后投产:9月9日 ,燃气发电二期工程顺利并网发电;9月23日 ,新增的20t/h燃气锅炉与1#干熄焦系统顺利联动 。

项目投产后 ,煤气富余量从18000~20000m?/h锐减至1000~2000m?/h ,煤气综合平衡率提升至97% ,2016年新增发电量约3000万度 ,创造发电收益1260万元 ,实现了经济效益与环保效益的双丰收 。同时 ,经咨询设计院及行业专家 ,“富余煤气产蒸汽并入干熄焦”技术体系在当时为国内先进、行业首创 ,凭借显著的技术突破与应用价值 ,该项目获评公司2016年度科技项目一等奖 ,成为当年技术创新的标杆成果 。

回望这场景焦能源的突围之路 ,不仅实现了“环保降碳”与“经济增收”的双效统一 ,更印证了一个深刻命题:在“双碳”目标下 ,“创新为钥、绿色为径”才是镌刻在工业企业基因里的发展密码 ,唯有将绿色理念深植发展血脉 ,以创新突破技术瓶颈 ,传统工业型企业才能在时代浪潮中实现“破茧成蝶” 。

 

(文:林云超 沈颖/图:综合/审核:汪民能/编辑:巩怡显/一审:刘翊芳/二审:朱晓林


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